三、气压机变频调速节能改造
宁夏宝塔石化集团公司石化一厂有活塞式气压机三台,电动机功率均无160kW。其作用是将炼化过程中产生的石油气加压 液化回收。一般运行两台气压机已能满足生产的需要,另一台维修备用。

由于炼化过程中产生的石油气的数量是变化的,因而气压机的入口压力PT1也是变化的。为了防止因入口压力过低而引起气压机喘振,一般通过反飞动阀PV2从出口侧向入口侧反送气,造成重复作功而浪费大量的电能。当入口压力过高时则要打开火炬阀PV1排空燃烧,以保证设备的安全,但也造成了能源的浪费。采用变频调速以后,可以通过调整气压机的转速来维持入口压力的恒定,关闭反飞动阀,并尽量避免开火炬阀,以实现最佳的节效果。
3.1
气压机运行工艺要求
PT1=0.03~0.08MPa工作正常,通过调整反飞动阀的开度调节入口压力
PT1<0.03MPa
开反飞动阀
PT1>0.08MPa 打开火炬阀
PT2=0.9~1.6MPa 工作正常
3.2 气压机变频调速节能改造方案
考虑到三台气压机平时二用一备,为了节省投资,所以采用两台变频器对气压机进行节能改造,主回路采用二拖三控制方案:如下图
